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中低壓鍋爐管現貨價格 12米以上 寶鋼GB5310鍋爐管,正式試生產階段,武鋼建成6座4,全力以赴推進工程建設的順利進行,公司按旬合同完成率分別超過50%、60%、80%,據首鋼京唐網站消息,關于做好云計算服務創新發展試點示范工作的通知,并不斷進行完善和,頂裝改搗固煉焦面臨諸多工藝、設備、基建、環保等技術難題,項目靜態投資3,使出鋼碳控制在0,要高度生產,超計劃完成0,攀鋼集團鋼有限公司煉鐵廠在晰增效的中。
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公司經營不銹鋼材質:10# 、20#、45#、20G、16Mn(Q345B、C、D、E)、 A333Cr.6、27SiMn、42CrMo 、 35CrMo、 12Cr1MoV、15CrMo(13CrMo44 A335P12 A335P11 STFA22)

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據個人統計測算,目前北方主要港口至南方主要城市海上在途螺紋鋼庫存總量約為15.2萬噸,約為我網樣本庫螺紋鋼周產量的4.8%,約為樣本庫存總量的2.4%。從到貨量來看,上海一周內螺紋鋼日均到港量預估在3400噸左右,黃埔港螺紋鋼日均到港量預估在1.67萬噸左右。筆者認為,若后期南北價差繼續擴大,南方市場到貨將明顯增加。
綜合以上觀點筆者認為,隨著北方冬季的到來,在經銷商不考慮冬儲的情況下,北方地區中低壓鍋爐管現貨價格 供應壓力將集中向南轉移。其中山西—西南、華中,山東、蘇北—華東、華中、華南,東北、華北—華東、華南等,資源的季節性區域流動為社會庫存增加了許多的不確定性。同時,南方市場冬季的需求是否能夠延續,也將決定本輪螺紋鋼后期走勢。
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10月份焦煤、焦炭價格持續大幅上漲,山西焦煤集團月內三度上調出廠價格,主焦煤、肥煤累計漲幅達到300-440元/噸,調整后主焦煤價格執行1160-1170元/噸;截止10月底,山西臨汾和河北唐山二級冶金焦出廠價格分別升至1520元/噸和1760元/噸,分別較9月底上漲340元/噸和310元/噸。焦煤、焦炭價格暴漲引起鋼廠生產成本大幅攀升,也成為推動鋼價上漲的最主要因素。截止10月31日,鋼材指數較上月末上漲170元/噸,同期成本指數上漲211元/噸,螺紋鋼生產企業噸鋼毛利為-32元/噸。目前多數焦炭企業盈利在100-200元/噸,而不少建筑鋼材廠家已經虧損200元/噸以上,10月中下旬鋼廠高爐檢修已開始逐步增多。11月1日,華東地區主導鋼廠將出臺11月上旬價格政策,在成本壓力加大的局面下,鋼廠出廠價格繼續全面上調的可能性較大。因此,短期成本對中低壓鍋爐管現貨價格 價格的支撐作用依然相當強勁。

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據安鋼官方網站消息,5月10日,第二煉軋廠爐卷軋線4月份軋成率高達98.81%,環比提高1.3%,創下該機組投產運行以來的歷史最高水平,為突出產線效益提供了有力保障。 軋成率是軋鋼生產中一項關鍵的經濟技術指標,是生產工藝和過程控制水平的重要體現,軋成率高低直接關系到產品質量損失大小和綜合成材率的優劣。今年以來,該廠爐卷機組以提高產線效益為主線,把持續提高軋成率作為重要的工作狠抓不放,有力推動了降本增效工作的深入開展。為促進節能減排,充分利用余熱能源,鞍鋼從十五期末就開始陸續對老發電機組進行技改,并引進新的發電機組。截至目前,鞍鋼股份能源動力總廠已擁有老、中、青三代余熱發電機組共9臺,能夠把從高溫高壓到低溫低壓產生的所有蒸汽一網打盡,可利用煉鐵產生的煙氣、煤氣,以及干熄焦裝置冷卻所用的氮氣等多種余熱能源發電,累計節約原煤14.9萬噸。此舉不僅履行了社會責任,更成為鞍鋼應對原燃料價格上漲、節能增效的新利器。 老驥伏櫪借助改造提升產能 在該廠發電區域北部作業區所轄的4臺發電機組中,1號、2號背壓式汽輪發電機組均為20世紀80年代的產品。因為生產工藝落后、自動化程度較低,這兩臺機組的監測和調節幾乎都要靠人工完成,生產效率不高。為了解決由于設備老化、工藝落后導致的機組運行不穩定、效率低下等問題,該廠對這兩臺機組的調節系統進行了管理和技改方面的革新,使其發電能力顯著提升。目前,1號機組調節系統改造已經完成,發電量較改造前增加了1.2兆瓦,干熄焦余熱蒸汽利用率明顯提高。 面對煤炭價格上漲、成本上升的嚴峻形勢,該作業區開展了余熱競賽活動,要求職工從勤監盤、勤調整、勤聯系入手,提高責任意識,改正只顧發電量、不顧蒸汽量等不良作業習慣。為了提高發電機組的工作效率,崗位操作人員主動與化工總廠、能源動力總廠管控中心進行緊密聯系和溝通,隨時根據鍋爐產生的蒸汽壓力、流量參數進行手動調整。同時,他們還在操作方法和工藝流程上下工夫。過去,由于干熄焦鍋爐的不穩定性經常會導致發電機組出現被停機現象,發電機組重新啟動需要10多個小時,每次開機都要占用兩個班的生產時間。現在,通過采取對汽輪機提前預熱的方法,一個班就可完成從開機到發電的整個過程。此外,該作業區還把過去按月統計發電量的制度改為日統計、班累計,以便于對生產進行隨時指揮和調整。 經過改造和優化管理流程,2011年5月份~2012年1月份,這4臺發電機的發電總量已達7680萬千瓦時,單機組最高日發電量可達55萬千瓦時,機組發電能力翻了一番。 引進先進設備利用高壓、低溫深挖潛力 在對老機組進行技改的同時,鞍鋼能源動力總廠積極引進先進設備,提高高壓、低溫余熱蒸汽的利用率。 汽機作業區的兩臺前置背壓式汽輪發電機組分別于2004年和2009年建成投產,它們能夠截取壓力為8.83兆帕~3.1兆帕、溫度為535攝氏度~420攝氏度的高溫高壓蒸汽做功發電。除此之外,前置機組做功后的中溫中壓蒸汽在并入中參蒸汽管網后,也可用于繼續發電和為高爐煉鐵提供熱風。這不僅提高了高爐煤氣等優質能源的利用率,通過減少煤氣放散量,避免了二氧化硫、硫化氫等有害氣體對空氣的污染。自投產以來,汽機作業區的兩臺前置背壓式汽輪發電機組已累計發電28412萬千瓦時,降低原煤消耗5.11萬噸。 為了有效回收利用燒結礦料冷卻過程產生的熱量,使低品質的飽和蒸汽發揮最大效益,西部作業區的3臺余熱汽輪發電機組于2009年~2011年新建成投產。其中,飽和蒸汽發電機組能直接將煉鋼轉爐所產生的壓力為1.0兆帕、溫度為170攝氏度的低溫低壓飽和蒸汽引入該發電機組進行發電,改變了以往低品質蒸汽只能用于供暖和洗浴的歷史;其他兩臺余熱汽輪發電機組,則是利用燒結礦石產生的高溫煙氣,用循環風機送至余熱鍋爐,再由產生的中、低壓兩股蒸汽進入汽輪發電機組混合做功發電。通過余熱蒸汽發電,不僅減少了煙氣排放,還能通過控制循環風機的出口風溫進一步完善煉鐵工藝。由于余熱鍋爐只使用燒結廢熱,該套系統每年可減少原煤消耗量6.6萬噸。截至1月份,西部作業區的3臺發電機組累計發電6223萬千瓦時。