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某隧道采用超前支護方式對不良地質進行預加固。對隧道自穩時間小于完成支護所需時間的地段進行超前支護。對于隧道洞身Ⅴ級圍巖段一般采用小導管支護施工工藝進行超前支護。
注漿前先沖洗管內沉積物,由下至上順序進行。單孔注漿壓力達到設計要求值,持續注漿10min且進漿速度為開始進漿速度的1/4或進漿量達到設計進漿量的80%及以上時注漿方可結束。
小導管打孔機是目前隧道注漿小導管上成孔的先進設備,與過去的人工鉆孔相比,既提高了效率,又增強了效果,減少了人工成本。對于一臺四五萬的設備,買回來工地上最關心的問題還是它真實的工作效率,是否如宣傳的一樣,有沒夸大的成分?下面由小編整理了豫龍橋隧近兩年銷售的小導管沖孔機的實際效果反饋的第一手資料,為廣大客戶做真實的超前數控小導管沖孔機的打孔效率分析。
小導管縮尖機設備介紹:
全自動超前小導管縮尖機是由徐州邁斯特機械科技有限公司研發部技術人員經過精心設計、多次實驗而發明的全新工藝和設備,設備經過多次改良后,目前可以適合多數客戶的使用需求。該設備可以實現超前小導管前端縮成圓錐型的尖頭,原料通過自動夾緊送料機構送進高頻感應加熱爐、溫度設置在再結晶溫度850攝氏度左右,加熱時間在6秒至8秒。加熱后的半成品被送進縮尖主機,縮尖主機中4片旋轉壓型模具在高速旋轉時將管件加熱區域逐漸縮成圓錐形。
該設備采用簡易流水線設計,安全、可靠,特別是縮尖主機采用臺灣全新靜音技術設計,現場噪音更低!成型效果更好!選配節能型高頻感應加熱爐,加熱速度快、節能。
寧夏小導管錐形加工機/小導管縮徑機
小導管采用Φ50mm,L=4.5m,壁厚4mm的無縫鋼管,一端封閉并制成尖狀,以便順利插入已鉆好的導管孔內,當圍巖松軟時直接打入,小導管尾端采用Φ8mm鋼筋焊一圈加強箍,防止施工時導管尾端變形。
使用方法:將管子固定在縮管機上,打開加熱器(環)。待溫度達到后,推動合金模具,管頭形狀即達到要求。整個過程約15秒鐘。
型號 |
YL50NCB |
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加工管徑 |
42mm |
生產能力 |
60根/小時 |
功率 |
55kw |
電壓 |
380V |
模具 |
4瓣 |
重量 |
1200kg |
設備圖片
自豐收隧道開工建設以來,彭大六標始終以建設“品質工程”為目標,隧道施工嚴格遵循“管超前、短進尺、弱爆破、強支護、快封閉、勤量測”的原則,不斷調整、優化隧道支護參數和施工方案,加強細節控制,確保精細化施工。在施工過程,彭大六標認真落實安全教育,定期開展安全培訓及考核,不斷強化工人安全意識,確保安全體系正常運行,做到了“零事故 零傷亡”。
由于已具備廣闊的市場需求量,且近幾年國內相應設備已逐步成熟,加上建筑公司現有熟練勞動力,因而只有經營管理很陌生,在國內又沒有太多的借鑒。依然以臺灣地區為例,臺灣總人口才不過1300萬,就擁有40多家現代化鋼筋加工廠,且大部分年產量在10萬噸以上,如此競爭的市場,只能是靠經營管理來產生效益。這一點,作為項目籌建者應重點調研。
小導管縮尖機設備準備信息:
1、將本機置于平整地面,采用膨脹螺釘固定設備機體;
2、接通電源進線,其中縮尖主機選用最低50平方三芯的銅線。加熱爐采用3根最低50平方的單芯銅線;(電源為380V50HZ);
3、冷卻水桶內注入百分之80水位的純凈水(最好是軟水),開啟水泵,檢測水路循環效果(系統不報警即為無誤);
4、接通氣路,采用直徑10mm的氣管接通氣源兩聯件AFL2000,壓力設置為0.2MPA即可;
5、縮尖主機前下網篩位置注入20L機油(用于潤滑、冷卻主機關鍵零部件);
6、空載試運行:啟動電源、開啟氣泵、啟動主機旋轉、啟動加熱爐待加熱狀態,腳踏送進機構腳踏開關,檢測工步時間是否正確、工步是否順暢。
超前小導管
錐度縮管機由油箱、床身、滑塊、主油缸、模具芯桿(選用)、限位油缸、壓緊油缸、夾緊模具及軸向定位油缸、軸向定位角鐵等主要零件組成。通過在主油缸回路上設置管式節流閥,從而可以調節主油缸的工作速度;壓緊油缸回路上設置疊加式液控單向閥,從而保證了模具夾緊過程中不松動;移位油缸、限位油缸、軸向定位油缸回路上均設置了疊加式雙向節流閥,可調整上述油缸的雙向運動速度。其中移位油缸和限位油缸配合使用轉換工位,從而使工位轉換方便和精確,確保管件加工質量。錐度縮管機被廣泛運用于管件接插、汽車油管、風管、水管、空調管等連接部位的加工成型,是理想的管端成型加工設備,加工形狀包括:凸、凹節,長扁,正方,拓斜,V形,開口肘,平口肘等。
太原鐵路樞紐西南環線工程,全長53.64公里,線路將穿越西礦街、迎澤西大街等多條道路及地鐵線路。近日,記者從實地探訪施工現場了解到,經過5個月的緊張施工,“麒麟號”已經順利掘進600余米,鐵路隧道為單線雙向。