宜春原裝NMB軸承一站式銷售6880軸承
雖然各廠商所提供的高線軋機軸承的設計風格不同,但都有一個共同點,即內圈壁厚相對同等規格的普通軸承要厚一點,外圈則相對薄一些。軸承設計方法首先根據各條線上軸承的運轉情況使用壽命失效狀態及用戶的要求,適當調整主參數,使設計達到比較滿意的效果。其次,合理地確定技術條件,根據同類產品的實測結果,并考慮軸承的具體工作狀態,提出合理的技術要求。高線軋機軸承的制造鑒于高線軋機工作的特殊性,在制造過程中主要做了兩個方面的工作。
是材料和熱處理工藝的選擇,是滾動表面的粗糙度控制。由于內圈壁較厚,外圈壁較薄,所以有的制造商在技術文件中規定,內圈用滲碳鋼,外圈用高碳鉻鋼制造。相應地,內圈采用滲碳工藝,外圈盡可能地采取等溫淬回火工藝,使獲得的金相組織為下貝氏體,這樣處理后兼顧到了軸承的強度耐磨性沖擊韌性及疲勞壽命等性能指標,使軸承滿足前述的工作要求。另外,熱處理硬度也根據粗中精軋機的不同情況有一些差別,即對粗軋機來說,速度相對低,而沖擊載荷相對大,故軸承零件硬度偏低;對精軋機來說,速度相對高,而沖擊載荷相對較小,故軸承零件的硬度高;中軋機用軸承的硬度則居中。
經觀察和測試分析,高線軋機軸承內外圈的滾道表面擋邊表面滾子的滾動表面基準端面等表面粗糙度值都比普通軋機軸承要小一些。為此,在工藝上采取措施,使上述表面粗糙度達到或接近國外產品的水平。軸承情況從年月開始,已為我國條高速線材生產線試制或批量制造個型號的高線軋機軸承,絕大部分使用情況良好,未發生運轉故障而導致整條線停機的事件。其中,年月為西南某高線首批試制的安裝在鉛錘軋機上的鉛錘軋機比水平面軋機工作情況更為惡劣)中軋機軸承四列圓錐滾子軸承),除一套軸承在運行一段時間,正常卸機點檢時發現外圈有破裂現象外,其余三套至年月未發現磨損疲勞破裂等失效情況。
本文對采用微庫侖法及化學熒光法測定石油產品中總硫含量進行了對比。器設備1.1微庫侖法該方法在國內大多數煉化企業中所用儀器都是微庫侖分析儀,能測量指示一參比電極對之間的電位差,具有抵消這個電位差的偏置電壓,有可以調節的放大控制系統,放大此電位差,輸出放大電壓信號加到電解電極對,其他設備有裂解爐、裂解管、滴定池、電磁攪拌器、自動進樣器及氣體流量計川。學熒光法該方法所用儀器為熒光定硫儀,進樣器,其他設備有裂解管、膜干燥器2方法原理2.1微庫侖法試樣在裂解管氣化段氣化并與載氣氮氣混合進人燃燒段,在此與氧氣混合,試樣裂解氧化,硫轉化為,隨載氣一并進人滴定池,與電解液中的三碘離子發生反應,反應式為:+5:+H2一53+31一+ZH十滴定池中三碘離子濃度降低,指示一參比電極對指示出這一變化并和給定的偏壓相比較,然后將該信號輸人微庫侖放大器,經放大后輸出電壓加到電解電極,電解陽極發生反應:31-一1至+Ze被消耗的三碘離子得到補充,消耗的電量就是電解電流對時間的微積分,根據法拉第電解定律即可求出試樣的硫含量。2化學熒光法樣品氣化后在高溫下與氧氣結合,樣品中硫轉化為,燃燒后的氣體經過膜干燥器后除去了水分,在硫檢測器內,接受特定波長的紫外光照射,吸收輻射后,導致某些電子躍遷到高能量軌道,當這些電子返回到原始軌道時,釋放出能量,過剩的能量以光的形式釋放出來,并在特定波長下,被光電倍增管檢測,這種熒光專屬于硫,并與樣品中的硫含量成正比,反應方程式為:R一5+2一C2+H2+52+Mox3實驗方法3.1微庫侖法調整好參數,操作庫侖儀。