無錫空心活塞桿加工廠
1.油缸直徑;油缸缸徑,內徑尺寸。
2. 進出口直徑及螺紋參數
3.活塞桿直徑;
4.油缸壓力;油缸工作壓力,計算的時候經常是用試驗壓力,低于16MPa乘以1.5,高于16乘以1.25
5.油缸行程;
6.是否有緩沖;根據工況情況定,活塞桿伸出收縮如果沖擊大一般都要緩沖的。
7.油缸的安裝方式;達到要求性能的油缸即為好,頻繁出現故障的油缸即為壞。
在我們研制的裝置中采用的是直接測量法。氣密性檢測過程和裝置氣路原理圖圖3是工件密封性測量的一個循環過程,可分為5個步驟,即夾緊、充氣、穩定、測試和排氣。圖3工件測量過程圖4是氣密性檢測裝置的氣路原理圖。壓縮空氣氣源由工廠提供,進人檢漏儀(ATEQF2P)之前,壓縮空氣須經氣源處理單元干燥、去雜、減壓,測試,同時,操作者通過操作按鈕打開氣閥,使壓縮氣體進入氣缸推動夾具,夾緊發動機油封。此時,充氣閥關閉,暫不充氣。
液壓油缸結構性能參數包括:
1.液壓缸
1)當缸筒與端蓋用螺栓緊固連接時,結合部分的零部件上有毛刺或裝配毛邊造成結合不良,從而引起初始泄漏;端面的O形密封圈存有配合間隙;螺栓緊固不良。
(2)當缸筒與端蓋用螺紋連接時未按額定扭矩緊固端蓋;密封圈密封性能不好。
(3)液壓缸進油管接頭處松動。為此,需消除引起管接頭連接松動的管件振動等因素;對管路通徑大于15 mm的管口,可采用法蘭連接。
液壓缸泄漏的其他原因
(1)缸筒受壓膨脹引起內泄。排除方法為:適當加厚缸壁;選用合適的材料。
(2)活塞桿受力不當或導向套與活塞桿之間的間隙較大時,將出現活塞偏向缸壁某一方的情況受力方密封件被擠壓剪切損壞,另一方因間隙較大密封件在高壓油的作用下被撕毀沖壞,引起內泄可采取更換新加工外徑略大的活塞;加大活塞寬度將活塞外圓加工成鼓凸形,改善受力狀況,以減少和避免拉缸;活塞與活塞桿的連接采用球形接頭等方法解決。
采用高能密度加熱和表面熱處理時,加熱速度極快,一般就沒有保溫時間或保溫時間很短,而化學熱處理的保溫時間往往較長。冷卻也是熱處理工藝過程中不可缺少的步驟,冷卻方法因工藝不同而不同,主要是控制冷卻速度。一般退火的冷卻速度慢,正火的冷卻速度較快,淬火的冷卻速度更快。但還因鋼種不同而有不同的要求,空硬鋼就可以用正火一樣的冷卻速度進行淬硬。金屬熱處理工藝大體可分為整體熱處理、表面熱處理、局部熱處理和化學熱處理等。
加工新活塞時,好選用中碳鋼。如,選4號鋼而不選用耐磨鑄鐵。因45號鋼經過熱處理后強度較高、韌性好且受熱后膨脹量大,可以減少因油溫升高使油的粘度降低而增加的泄漏量。對使用頻繁、油溫較高、安裝了加大外徑的活塞的液壓缸(如裝載機的)來說,當其油溫升高后,應在無負荷狀態下檢查活塞桿的伸縮是否自如。若有阻滯現象,則可能是活塞膨脹量過大所致,應適當停機降低油溫,之后這種現象將會逐漸消失,不會影響正常作業。的直徑;2.活塞桿的直徑;3.速度及速比;4.工作壓力等。
成果看,選用強磁選可脫除產率5.21%的合格尾礦,尾礦檔次僅為2.19%,然后使進入搖床的礦量削減了一半,大大削減了搖床臺數,一起拋尾后為搖床的分選發明了有利條件,使選別目標進一步改進,終究取得了檔次39.98%、收回率64.74%、SiO2含量4.7%的抱負目標,與螺旋溜槽拋尾—搖床工藝比較,強磁選工藝拋尾量大,尾礦檔次低,終究精礦收回率相對較高。標比照分析從以上各流程的選別目標看,終究精礦檔次和收回率目標均有較大差異,比較來看,磁選拋尾—搖床選別流程成果比較抱負。