贛州絎磨管生產廠家
1.油缸直徑;油缸缸徑,內徑尺寸。
2. 進出口直徑及螺紋參數(shù)
3.活塞桿直徑;
4.油缸壓力;油缸工作壓力,計算的時候經常是用試驗壓力,低于16MPa乘以1.5,高于16乘以1.25
5.油缸行程;
6.是否有緩沖;根據(jù)工況情況定,活塞桿伸出收縮如果沖擊大一般都要緩沖的。
7.油缸的安裝方式;達到要求性能的油缸即為好,頻繁出現(xiàn)故障的油缸即為壞。
各機架工作輥直徑不一樣,F(xiàn)1和F2為950/820mm,以便咬入較厚板坯,加大壓下量,F(xiàn)1和F4為750/660mm,F(xiàn)FF7為620/540mm。軋機板型控制手段除液壓彎輥外,還在F2-F5機架采用了CVC,在F6-F7機架采川軸向中動工作輥裝置。以下介紹另一種薄板壞連鑄連軋生產線,盡管其與上述生產線有許多相似之處,但其也采用了熱軋工藝中許多新技術,現(xiàn)概括介紹如下:該生產線以生產板厚Omm、年產量130萬t為目標。
液壓油缸結構性能參數(shù)包括:
1.液壓缸
1)當缸筒與端蓋用螺栓緊固連接時,結合部分的零部件上有毛刺或裝配毛邊造成結合不良,從而引起初始泄漏;端面的O形密封圈存有配合間隙;螺栓緊固不良。
(2)當缸筒與端蓋用螺紋連接時未按額定扭矩緊固端蓋;密封圈密封性能不好。
(3)液壓缸進油管接頭處松動。為此,需消除引起管接頭連接松動的管件振動等因素;對管路通徑大于15 mm的管口,可采用法蘭連接。
液壓缸泄漏的其他原因
(1)缸筒受壓膨脹引起內泄。排除方法為:適當加厚缸壁;選用合適的材料。
(2)活塞桿受力不當或導向套與活塞桿之間的間隙較大時,將出現(xiàn)活塞偏向缸壁某一方的情況受力方密封件被擠壓剪切損壞,另一方因間隙較大密封件在高壓油的作用下被撕毀沖壞,引起內泄可采取更換新加工外徑略大的活塞;加大活塞寬度將活塞外圓加工成鼓凸形,改善受力狀況,以減少和避免拉缸;活塞與活塞桿的連接采用球形接頭等方法解決。
許開等用含TFe42.86%、含硫1.69%的某鐵礦石作為研討方針,經過階段磨礦、階段選別、合理操控磁場強度及精選次數(shù)等手法,成功地運用全磁選工藝取得鐵檔次為66.97%的鐵精礦,鐵收回率達8.3l%。張彥明運用階段磨礦、階段選別工藝進行了系統(tǒng)的實驗研討,成果顯現(xiàn):鐵收回率由之前的86.43%前進到9.38%,鐵中含硫量顯著下降。云南某鐵礦石中鐵礦藏嵌布粒度較細,鐵檔次較低,為2.18%,有害元素硫超支,屬較難選礦石。
加工新活塞時,好選用中碳鋼。如,選4號鋼而不選用耐磨鑄鐵。因45號鋼經過熱處理后強度較高、韌性好且受熱后膨脹量大,可以減少因油溫升高使油的粘度降低而增加的泄漏量。對使用頻繁、油溫較高、安裝了加大外徑的活塞的液壓缸(如裝載機的)來說,當其油溫升高后,應在無負荷狀態(tài)下檢查活塞桿的伸縮是否自如。若有阻滯現(xiàn)象,則可能是活塞膨脹量過大所致,應適當停機降低油溫,之后這種現(xiàn)象將會逐漸消失,不會影響正常作業(yè)。的直徑;2.活塞桿的直徑;3.速度及速比;4.工作壓力等。
H#2##+2#HQQ2Q+Q2對于某一H值,根據(jù)#、2#特性曲線求出相應的流量,然后相加。對于其它方案,以此類推。曲線擬合采用二乘估計:根據(jù)方程即可解出H,S本例算得結果為:H4=69—.3Q2H5=69—.63Q2H6=7—.8Q2H7=69—.42Q2欲使調速后的泵組方案特性曲線經過輸入點,首先應算出此點未并聯(lián)時調速泵調速后所對應的流量、揚程(H2,Q2),根據(jù)相似定理和等效率原理(凡是效率相等各點的H/Q2比值,均是常數(shù)記為k。