克拉瑪依調(diào)質(zhì)活塞桿公差
1.油缸直徑;油缸缸徑,內(nèi)徑尺寸。
2. 進出口直徑及螺紋參數(shù)
3.活塞桿直徑;
4.油缸壓力;油缸工作壓力,計算的時候經(jīng)常是用試驗壓力,低于16MPa乘以1.5,高于16乘以1.25
5.油缸行程;
6.是否有緩沖;根據(jù)工況情況定,活塞桿伸出收縮如果沖擊大一般都要緩沖的。
7.油缸的安裝方式;達到要求性能的油缸即為好,頻繁出現(xiàn)故障的油缸即為壞。
各鋼鐵企業(yè)及相關(guān)單位:近幾年來,我國鋼鐵企業(yè)的成本壓力不斷加大,鐵水成本作為鋼鐵企業(yè)降低成本的核心,更是各鋼鐵企業(yè)關(guān)注的焦點。為了降低鐵水成本,提高企業(yè)效益,采用互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù),對鋼鐵企業(yè)優(yōu)化原燃料采購與燒結(jié)、高爐配礦實現(xiàn)一體化,對影響高爐煉鐵生產(chǎn)成本的基本環(huán)節(jié)進行一次重大改革,從而實現(xiàn)原燃料采購成本的化和高爐煉鐵效益化,將鋼鐵企業(yè)降本增效的潛力釋放出來,限度地降低高爐煉鐵生產(chǎn)成本、提益。
液壓油缸結(jié)構(gòu)性能參數(shù)包括:
1.液壓缸
1)當(dāng)缸筒與端蓋用螺栓緊固連接時,結(jié)合部分的零部件上有毛刺或裝配毛邊造成結(jié)合不良,從而引起初始泄漏;端面的O形密封圈存有配合間隙;螺栓緊固不良。
(2)當(dāng)缸筒與端蓋用螺紋連接時未按額定扭矩緊固端蓋;密封圈密封性能不好。
(3)液壓缸進油管接頭處松動。為此,需消除引起管接頭連接松動的管件振動等因素;對管路通徑大于15 mm的管口,可采用法蘭連接。
液壓缸泄漏的其他原因
(1)缸筒受壓膨脹引起內(nèi)泄。排除方法為:適當(dāng)加厚缸壁;選用合適的材料。
(2)活塞桿受力不當(dāng)或?qū)蛱着c活塞桿之間的間隙較大時,將出現(xiàn)活塞偏向缸壁某一方的情況受力方密封件被擠壓剪切損壞,另一方因間隙較大密封件在高壓油的作用下被撕毀沖壞,引起內(nèi)泄可采取更換新加工外徑略大的活塞;加大活塞寬度將活塞外圓加工成鼓凸形,改善受力狀況,以減少和避免拉缸;活塞與活塞桿的連接采用球形接頭等方法解決。
同時,在爐前耐火材料質(zhì)量上下功夫,達到通鐵量15萬噸/次,與高爐檢修同步,實現(xiàn)3個月一定修。在定修時,堅持安全、質(zhì)量、項目、時間、留痕、追責(zé)的原則,利用好每次定修,確保一個定修周期內(nèi),檢修過的設(shè)備無故障。4取得的效果通過采取改善爐料結(jié)構(gòu),提高入爐品位,強化高爐操作,規(guī)范工藝管理等措施,高爐利用系數(shù)4.26t/(m3.d),燃料比512kg/t,并能長期穩(wěn)定下來,高爐實現(xiàn)了優(yōu)化技術(shù)指標的目的。具體指標見表4。
加工新活塞時,好選用中碳鋼。如,選4號鋼而不選用耐磨鑄鐵。因45號鋼經(jīng)過熱處理后強度較高、韌性好且受熱后膨脹量大,可以減少因油溫升高使油的粘度降低而增加的泄漏量。對使用頻繁、油溫較高、安裝了加大外徑的活塞的液壓缸(如裝載機的)來說,當(dāng)其油溫升高后,應(yīng)在無負荷狀態(tài)下檢查活塞桿的伸縮是否自如。若有阻滯現(xiàn)象,則可能是活塞膨脹量過大所致,應(yīng)適當(dāng)停機降低油溫,之后這種現(xiàn)象將會逐漸消失,不會影響正常作業(yè)。的直徑;2.活塞桿的直徑;3.速度及速比;4.工作壓力等。
通常不動作是因為靶流片安裝的深度不夠,需要重新旋入或更換靶流片,許多安裝工人遇到這種情況如不能很快解決往往短接水流開關(guān)或者調(diào)整動作調(diào)整螺絲從而使冷水機組失去水流保護。如果是卡在管子里不能回復(fù)往往是主水管上開的焊接螺紋套管的孔太小的緣故次動作時被卡在管子上部,這是安裝商不能發(fā)現(xiàn)的,這種情況流量開關(guān)也失去了作用。即使有經(jīng)驗的安裝人員安裝靶式流量開關(guān)一次不成功率也超過6%。壓差式流量開關(guān)的應(yīng)用ACOL壓差式水流開關(guān)是根據(jù)HVAC設(shè)備的阻力和流量的曲線設(shè)計的,我們知道HVAC設(shè)備的換熱器、水過濾器、水泵及閥門等裝置都有其阻力與流量的性能曲線,通過檢測其兩端的進出水壓差,并與該裝置的預(yù)先設(shè)定值進行比較,準確控制流量。