滁州不銹鋼珩磨管規(guī)格表
1.油缸直徑;油缸缸徑,內(nèi)徑尺寸。
2. 進(jìn)出口直徑及螺紋參數(shù)
3.活塞桿直徑;
4.油缸壓力;油缸工作壓力,計(jì)算的時(shí)候經(jīng)常是用試驗(yàn)壓力,低于16MPa乘以1.5,高于16乘以1.25
5.油缸行程;
6.是否有緩沖;根據(jù)工況情況定,活塞桿伸出收縮如果沖擊大一般都要緩沖的。
7.油缸的安裝方式;達(dá)到要求性能的油缸即為好,頻繁出現(xiàn)故障的油缸即為壞。
實(shí)時(shí)狀態(tài)監(jiān)測(cè)可以減少機(jī)組停機(jī)時(shí)間,提高利用率。這里所說的狀態(tài)監(jiān)測(cè)實(shí)際上是對(duì)水輪機(jī)組眾多參數(shù)進(jìn)行的實(shí)時(shí)在線監(jiān)測(cè)。水輪機(jī)組的參數(shù)較多,為了分析方便,對(duì)部分參數(shù)還需要進(jìn)行高速采樣。這樣,一個(gè)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)通常要由分布在不同現(xiàn)場(chǎng)位置的多個(gè)采集節(jié)點(diǎn)組成。各節(jié)點(diǎn)將大量的采集數(shù)據(jù)傳送到上位機(jī),由上位機(jī)從多角度評(píng)估機(jī)組的運(yùn)行狀態(tài)。采用全數(shù)字化通信的現(xiàn)場(chǎng)總線整合整個(gè)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)的分散控制,抵抗各種干擾因素,簡(jiǎn)化系統(tǒng)的結(jié)構(gòu),提高數(shù)據(jù)傳輸效率。
液壓油缸結(jié)構(gòu)性能參數(shù)包括:
1.液壓缸
1)當(dāng)缸筒與端蓋用螺栓緊固連接時(shí),結(jié)合部分的零部件上有毛刺或裝配毛邊造成結(jié)合不良,從而引起初始泄漏;端面的O形密封圈存有配合間隙;螺栓緊固不良。
(2)當(dāng)缸筒與端蓋用螺紋連接時(shí)未按額定扭矩緊固端蓋;密封圈密封性能不好。
(3)液壓缸進(jìn)油管接頭處松動(dòng)。為此,需消除引起管接頭連接松動(dòng)的管件振動(dòng)等因素;對(duì)管路通徑大于15 mm的管口,可采用法蘭連接。
液壓缸泄漏的其他原因
(1)缸筒受壓膨脹引起內(nèi)泄。排除方法為:適當(dāng)加厚缸壁;選用合適的材料。
(2)活塞桿受力不當(dāng)或?qū)蛱着c活塞桿之間的間隙較大時(shí),將出現(xiàn)活塞偏向缸壁某一方的情況受力方密封件被擠壓剪切損壞,另一方因間隙較大密封件在高壓油的作用下被撕毀沖壞,引起內(nèi)泄可采取更換新加工外徑略大的活塞;加大活塞寬度將活塞外圓加工成鼓凸形,改善受力狀況,以減少和避免拉缸;活塞與活塞桿的連接采用球形接頭等方法解決。
此時(shí)打開排氣閥,靠近高位水池的排氣閥則出現(xiàn)了異常現(xiàn)象,水夾帶空氣泡沫噴出3米高,排氣持續(xù)2分鐘,充分說明了“重力流”摻氣的嚴(yán)重性。試四:管口出流的性狀對(duì)比觀察大于1mm的管子出水。測(cè)試結(jié)果:“重力流”管出流呈白色帶氣泡的不均勻水流;“真空流”出流呈無色透明,水流穩(wěn)定且在出口斷面滿管流出。試五:流速、流量及管道壓力對(duì)比考慮到管道壽命和承受能力,疑問就產(chǎn)生了。“真空流”由于其自身的優(yōu)勢(shì),流速、流量都比“重力流”略勝一籌,按照傳統(tǒng)理論的思維模式,水頭損失必將明顯加大,水流與管壁摩擦阻力也加大,管壁承受的拉應(yīng)力有可能超過材料的容許抗拉應(yīng)力而產(chǎn)生“爆管”事故。
加工新活塞時(shí),好選用中碳鋼。如,選4號(hào)鋼而不選用耐磨鑄鐵。因45號(hào)鋼經(jīng)過熱處理后強(qiáng)度較高、韌性好且受熱后膨脹量大,可以減少因油溫升高使油的粘度降低而增加的泄漏量。對(duì)使用頻繁、油溫較高、安裝了加大外徑的活塞的液壓缸(如裝載機(jī)的)來說,當(dāng)其油溫升高后,應(yīng)在無負(fù)荷狀態(tài)下檢查活塞桿的伸縮是否自如。若有阻滯現(xiàn)象,則可能是活塞膨脹量過大所致,應(yīng)適當(dāng)停機(jī)降低油溫,之后這種現(xiàn)象將會(huì)逐漸消失,不會(huì)影響正常作業(yè)。的直徑;2.活塞桿的直徑;3.速度及速比;4.工作壓力等。
與現(xiàn)場(chǎng)原藥劑相比,三個(gè)礦山采用新藥劑后的浮選溫度均得到降低,其中以司家營(yíng)鐵礦的浮選溫度降幅,高達(dá)15℃。以司家營(yíng)鐵礦浮選溫度降低15℃進(jìn)行節(jié)能減排計(jì)算分析可知,可以節(jié)省鍋爐及供暖設(shè)備投資以及帶來的運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用2424萬元/年,其它藥劑費(fèi)用節(jié)約65.16萬元/年,可見降本效益十分可觀;同時(shí)溫度降低對(duì)提高環(huán)境效益也非常顯著,按年處理量3萬t選廠計(jì)算,每年可以少用6.6萬t原煤,按工業(yè)鍋爐每燃燒一噸標(biāo)準(zhǔn)煤,就產(chǎn)生二氧化碳2.62t,8.5kg,氮氧化物7.4kg計(jì)算,一年可以少排二氧化碳15.88萬t,515.1t,氮氧化物448.44t;另外溫度降低還可以有效改善職工的工作環(huán)境、保護(hù)職工的身心健康。